日常车间釜称最常见的就是数值乱跳、归零不稳、生产中慢慢漂移、投料偏差大、空载莫名有数这些问题,大部分人第一反应就是仪表坏了或者传感器坏了,其实真正坏硬件的情况特别少,绝大多数都是现场工况干扰和隐性外力干涉导致的。
2026-07-13 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
简单讲,继电器是现场信号源头,DCS卡件是信号接收端,状态出错无非就是源头故障或者接收端故障。 排查第一步先核对真实工况,去现场确认电机实际启停状态,再对照中控画面,锁定具体异常现象。所有排查都要以现场真实设备状态为准,不要盯着中控画面盲目判断,这是新手最容易犯的错误。
2026-07-10 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
改造路径一:强化伴热保温系统(首选方案) 对于易凝固介质(蜡油、硫磺、沥青),伴热保温是改造的第一道防线,也是最直接的方案。 1. 案例复盘:焦化封油罐蜡油卡死 故障现象:浮筒液位计始终指示83%不变,控制阀调节失灵。 排查发现:蜡油正常运行温度90~100℃,自凝临界点为50℃。冬季检查伴热,进气管温度约100℃,回水管仅30℃(当时环境10℃),明显是伴热不畅导致筒内蜡油冷凝,卡死浮筒。进一步排查发现,伴热进气口垫片被挤压变形堵塞了蒸汽通路。 处理结果:清理进气口垫片、疏通伴热后,液位指示恢复正常。
2026-07-08 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
可能原因:单相运行、负载卡死、电压过低、星三角接法错误、轴承抱死 处理:核对三相电压;脱开负载手动盘车;校正接线;更换卡死轴承;检查供电压降
2026-07-06 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
故障处理措施 故障1:流量显示为0、无变化 可能原因:1. 导压管堵塞、冻堵、结晶 2.孔板完全堵死 3.三阀组平衡阀内漏未关死 4.变送器故障、无输出信号 5.工艺实际无流量 处理措施:排污吹扫导压管、解冻;关闭平衡阀;校验变送器;确认工艺工况。 故障2:流量波动大、跳变频繁 可能原因:1. 前后直管段不足、管道振动大
2026-07-01 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
常见故障处理措施 故障1:液位显示无变化、卡死 可能原因:浮筒结垢、结晶卡死;吊链脱落、缠绕;腔体杂物堵塞;扭力管失效卡滞。 处理措施:停运泄压后拆开腔体,清理浮筒表面垢层与内部杂物;整理、更换变形缠绕的吊链;检查扭力管弹性状态,损坏则整体更换;重新校准零点量程。
2026-06-29 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
常见故障原因处理 1. 故障现象:DCS显示满量程、无液位、无回波 可能原因:液面泡沫过厚、罐内水雾粉尘大、探头结垢积灰、探头被遮挡、声波传播受阻。 处理:清洁探头表面灰尘污渍,消除罐内浓雾粉尘干扰,调整安装位置避开泡沫层与遮挡物,开启仪表抗干扰、抗泡沫模式。查看回波强度参数,确认AI通道无坏值、无故障报警,排除卡件及线路问题,待现场回波正常后观察曲线自动恢复。 2. 故障现象:液位数值频繁跳变、波动紊乱 可能原因:液面波动大、罐壁杂波反射、周边设备电磁干扰、仪表滤波阻尼参数设置过小。 处理:清理探头周围障碍物避免虚假回波,做好仪表屏蔽接地,远离强电干扰设备,适当调高仪表本机阻尼滤波参数。
2026-06-26 天行官方网站_天行TIANXING(中国)
低温阀门阀杆与填料接触面需进行硬化处理的要求,主要是为了解决低温工况下奥氏体不锈钢阀杆表面硬度不足导致填料处擦伤、泄漏的问题,从而保证阀杆填料的密封可靠性。
2026-06-24 天行官方网站_天行TIANXING(中国)